碳化车间积极响应“节约创造效益,节约一分钱比挣一分钱更容易”的号召,车间科学安排、合理组织,以技术进步、管理创新为突破,勇于向“不可能”发出挑战。
针对碳化车间包装工段存在的叉车转运频繁、叉车磨损严重、维修费用高、油料消耗高等问题,车间积极组织技术人员进行详细地分析和认真地探讨,进一步实施管理创新,将能耗与生产、安全、质量并重,把节能降耗贯穿在整个生产之中。针对2#尿素包装岗位存在的问题,技术人员进行技术改造,将袋装改散装,从而减少包装工的劳动强度和叉车周转次数,节约了物料消耗,降低了生产成本。并且车间技术人员在此基础上又进行深层挖潜,在没有任何成本投资的情况下,把包装输送机抬高15CM、将化肥高度从原来五层提高到六层,使原2#尿素叉车搬运机每次25包增加到每次转动30包。技改后平均每班叉车少运行近60次,每班节约油耗13KG左右,节约近100元费用,每年可节约资金4万元左右。同时,还减少了叉车磨损,节约了维修费用,降低了叉车工的劳动量。
碳化车间通过积极推进生产工艺小改小革,大大降低了设备能耗指标。在全体员工中树立一种“点点滴滴降成本,分分秒秒增效益”的节能意识。